近日,多伦煤化工甲醇中心气化装置区内,一场与风雪竞速的技改攻坚战在110米高空悄然打响。多伦分公司静设备专业,顶寒风、冒大雪,经过长达10多天的艰苦奋斗,成功完成三套气化装置袋式过滤器S-1103九个系列的1024条布袋更换任务。将原有6米长布袋箱体周围更新为5米长规格,以一项细致的技术改造,有效降低了布袋龙骨与箱体之间的磨损,为延长设备使用寿命、保障装置长周期稳定运行奠定了坚实基础。
袋式过滤器作为气化装置12系列煤粉加压系统的关键设备,其运行状态直接关系到系统效率与环保指标。本次更换的S1103过滤器位于气化装置110米高处,作业环境复杂,时值严寒天气,风雪交加,更给高空、受限空间作业带来了严峻挑战。多伦分公司领导高度重视此次任务,提前组织技术人员实地勘查,反复论证施工方案,周密部署安全措施与应急预案。作业期间,管理人员全程旁站监督,作业人员严格按照规程操作,克服高空、低温、湿滑等诸多困难,展现出高度的专业素养与顽强的拼搏精神。
此次技术改造的核心,是将布袋长度由6米调整为5米。这一看似细微的尺寸变化,实则是基于长期运行观察与技术分析的精准优化。过长布袋在反吹清灰过程中易发生摆动,导致龙骨与箱体内壁产生摩擦,加速布袋破损。箱体周围缩短长度后,布袋运行更平稳,机械磨损显著降低,既延长了布袋本身的使用周期,也减少了因更换频次高导致的系统停车时间,大幅提升了装置运行的经济性与可靠性。
风雪之中见担当,细微之处显匠心。多伦分公司静设备专业团队以扎实的技术功底、严谨的工作态度和坚韧的奉献精神,顺利完成了本次艰难技改任务,不仅体现了公司“精益检修、服务生产”的专业理念,也彰显了一线员工不畏艰难、勇于攻坚的动人风采。他们的付出,为多伦煤化工气化装置的安稳长满优运行提供了有力保障,也为同类设备的运维管理积累了宝贵经验。


